Reducción del vertido de fábrica

ORIGEN DEL PROBLEMA

Una empresa de reciclaje de plástico tenía un doble reto frente a él:

  • Reducir la conductividad en el vertido de fábrica por debajo del valor impuesto por la Administración (5.000 µS/cm)
  • Disminuir los costes de operación del proceso, especialmente el coste asociado a los productos químicos empleados.

 

Las necesidades de agua, la conductividad aportada por cada producto y el vertido están indicados en esta tabla:

 

Aporte de agua Consumo de productosVertido
240 m3/día a 1.200 μS/cm

100 m3/día a 1.000 μS/cm
Descalcificador: regeneración a 3.800 μS/cm

Consumo NaOH: 340 kg/día a 2.000 μS/cm
312 m3/día a 7.000 μS/cm

PROBLEMA

El principal aporte de sales al vertido es generado en el proceso de regeneración de las resinas del descalcificador mediante salmuera, y en el consumo de sosa utilizado en el proceso de limpieza del plástico reciclado.

 

La regeneración de resinas aporta un incremento de conductividad al vertido de 3.800 µS/cm y la limpieza del plástico de 2.000 µS/cm.

 

Problemas en el vertido de fábrica - descalcificador 1200x600px

 

Por otra parte, el agua de aporte a la fábrica presenta una conductividad y dureza muy elevadas, impidiendo que se pueda trabajar con tasas de concentración optimizadas en los sistemas de refrigeración y de producción de vapor necesarios en el proceso.

SOLUCIÓN + RESULTADO

ODYL, S.A. presentó una solución técnica que incluía:

  • Instalación de un proceso de desalación mediante ósmosis inversa para un caudal de agua de 15 m3/h en sustitución de los equipos de descalcificación, con el objetivo de reducir la salinidad al vertido en un 50%.
  • Un producto químico desarrollado por el departamento de I+D+i de ODYL, S.A. para mejorar el rendimiento de los baños de sosa para reducir su consumo en el proceso de limpieza.

 

Problemas en el vertido de fábrica - Ósmosis Inversa 1200x600px

 

De esta forma, la tabla de conductividades de la fábrica quedó modificada según se muestra a continuación:

 

Aporte de aguaConsumo de productosVertido
240 m3/día a 1.200 μS/cm

100 m3/día a 1.000 μS/cm
Ósmosis Inversa: desalación a Cd ≈ 0 μS/cm

Consumo NaOH: 340 kg/día a 2.000 μS/cm
312 m3/día a 3.500 μS/cm

 

El proyecto de instalación de una planta de ósmosis inversa ejecutado por ODYL, S.A, resultó en la reducción del valor de conductividad del agua de vertido por debajo del límite impuesto por la Administración.

 

Adicionalmente, la reducción del gasto en sal y las purgas de calderas y torres de refrigeración permitieron amortizar el coste de inversión de la instalación en un plazo < 12 meses.