Ahorro de agua y energía en la producción de vapor

ORIGEN DEL PROBLEMA

Una fábrica de piensos ubicada en Girona que requiere de la producción de vapor para su proceso tenía unos costes productivos elevados asociados a una falta de optimización del sistema de producción de este vapor.

 

Concretamente, tienen instaladas dos calderas con un régimen de trabajo en continuo y la siguiente producción de vapor:

  • Producción calderas: 4,5 tv/h
  • Régimen de trabajo: 365 días/año x 24h/día
  • Producción vapor: 15.768 tv/año

 

Analisis resina descalcificador - caldera

PROBLEMA

En esta empresa se alimentaban las calderas con agua de red, descalcificándola previamente con un equipo que, además, tenía a menudo fugas de dureza e incrustaba la caldera.

 

Ahorro de agua y energía en la producción de vapor - descalcificador 1200x1200px

 

Para la producción del vapor que la fábrica requería y su régimen de trabajo, el agua en el interior de las calderas se iba concentrando en sólidos y sales muy rápidamente y era necesaria una elevada purga para mantener una calidad de agua correcta en el interior de la caldera.

SOLUCIÓN + RESULTADO

Tras analizar la situación de este cliente con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de producción de vapor y reducir su consumo energético y de agua, ODYL, S.A. instaló una línea de pretratamiento basada en:

  • Una filtración del agua de red
  • Un sistema de ósmosis inversa
  • Un descalcificador de afinamiento en la línea de entrada a calderas.

 

Ahorro de agua y energía en la producción de vapor - filtración + Osmosis inversa 1200x1200px

 

Con este pretratamiento la conductividad del agua de alimentación en las calderas se redujo notoriamente (ver la tabla adjunta).

 

Situación inicialSituación tras solución ODYL S.A.
Conductividad alimentación980 μS/cm100 μS/cm
Consumo anual agua13.327 m³/año10.906 m³/año
Agua vertida en purga3.078 m³/año657 m³/año
Energía vertida en purga493.369 kwh/año105.303 kwh/año
Coste energético29.602 €/año6.318 €/año
Coste agua alimentación23.856 €/año19.522 €/año
Coste total53.458 €/año25.840 €/año

 

Gracias a esta reducción, se consiguieron los siguientes resultados:

  • Reducción del 18% en el consumo anual de agua
  • Disminución del 78% en el vertido de agua y energía por la purga
  • Ahorro total de 27.618 €/año (23.284 €/año de energía y 4.334 €/año de agua de alimentación)

 

El coste de inversión de la instalación de los equipos tuvo un plazo de amortización <12 meses desde su puesta en marcha.